輕燒鎂球的生產工藝改進方法
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作者:242jincheng
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發布時間: 2020-07-06
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1)建設2100m2建筑物; 2)澆制3500m2混凝土地坪; 3)購置1臺ZLM 30—3裝載機。生產工藝的改進1)改進2道工序 ①改進混碾。改進前,采用的是河南螺河制造廠的SI14型0.4t混碾機,改進后,采用了遼寧葫蘆島制造廠的SND1600型1t濕碾機,在提高混合效果和縮短混合時間的同時,提高了勞動生產率。
輕燒鎂球生產設施及設備的改進
1)建設2100m2建筑物; 2)澆制3500m2混凝土地坪; 3)購置1臺ZLM 30—3裝載機。
生產工藝的改進
1)改進2道工序
①改進混碾。改進前,采用的是河南螺河制造廠的SI14型0.4t混碾機,改進后,采用了遼寧葫蘆島制造廠的SND1600型1t濕碾機,在提高混合效果和縮短混合時間的同時,提高了勞動生產率。
②改進混合料輸送。改進前,混合料混合后是從混碾機中卸到地面,然后人工從地面上鍬到皮帶機。改進后,混合料混合后是通過卸料器從混碾機中直接卸到皮帶機上,大大地減輕了工人的勞動強度,提高了生產效率。
2)增加4道工序
①增加加料斗。改進前,由人工將每袋25kg輕燒鎂粉及鎂砂搬送到1.5m高的加料平臺。改進后,人工直接將袋子打開放入標高為0.00的加料斗上,減輕了工人的勞動強度,提高了勞動效率。
②增加上料皮帶機。改進前,在加料平臺上由人工將袋子打開放人混碾機中。改進后,加料斗的原料直接進入上料皮帶機,并對加料量進行均衡控制。同時,增加除鐵裝置,防止鐵器等破壞壓密機和壓球機,提高了生產線的安全性和供料的穩定性。
③增加壓密工藝。改進前,只有壓球工藝,產品只經過一次擠壓,其尺寸為40mm×40mm×35mm。改進后,增加了I臺壓密機,產品需經過二次擠壓。第一次擠壓制品尺寸為30mm×30mm×25mm,第二次擠壓產品尺寸為40mm×40mm×35mm。
增加壓密工藝,是整個輕燒鎂球生產線改造的關鍵。產品經過兩次擠壓,第一次擠壓使鎂球晶體之間在外力作用下相互靠近,縮短鎂球晶體之間距離r,第二次擠壓使鎂球晶體之間在外力作用下靠得更近,鎂球晶體之間距離r更小。由于r越小,鎂球內部鎂粉晶體周圍正、負電子易于配對,電子之間的吸引力增加,離子鍵增加,分子間力增加。
④控制加水量。控制制球水分是確保鎂球強度的又一個關鍵。水分的多少直接影響鎂球的內部結構強度。水分少了,離子、離子鍵和鎂球晶體之間的分子間力難于形成